水利工程师评职范文浅谈系统质量控制稳定性(2)
4.2 系统改造
(1)调整反击破转速和进排料口径,改变立轴破在不同线速度和破碎腔型破碎时的产砂率,结合立轴破生产厂家经验,改进了立轴破铁砧,根据最优原状砂颗粒级配确定破碎设备的最为理想的破碎工况。
(2)增加了选粉机的风量,选粉机风机电机由原来的250kw增加到280kw,选粉筒直径、主轴直径、主轴频率也相应增加,同时导向叶片也做了调整;同时对三筛车间的工艺进行了改造,取消三筛车间筛分机3YKR2460的下层钢板,新增胶带机,致使三筛车间筛分机下层原状砂直接进入选粉机,以增加粉机进料口稳定性。
(3)减少闭合循环生产方式,增加开路生产模式,毛料经过破碎产生大量石粉,在得到成品后及时进行成品与半成品的分离,回收成品,减少毛料累计破碎次数降低成粉率。
(4)采用超细碎车间对成品砂5mm~3mm颗粒二次破碎,使其颗粒降级并且从一定程度填充砂料中径不足的情况,从而优化了成品砂颗粒级配。
(5)合理布置系统工艺结构,减少造粉源,包括成品砂跌落成粉,尽可能将造粉率降到最低。
(6)对系统裸露在外的带料皮带、筛分车间、调节堆场进行彩钢瓦封闭,防止雨水淋湿物料。做好竖井、堆场周围的排水措施,修建排水沟、排水管和盲沟,及时将积水排出,尽可能保证毛料含水率较低。
(7)在一筛车间增设底料弃除筛,如果发现半成品毛料含水率较高,系统生产过程,底料弃除筛同时运行将来料<30mm(或<20mm)的料进行弃除,留下的粒径石含水率较低,通过其它各个环节后形成的原状砂含水率要比半成品毛料小得多,保证系统正常运行。同时在一定程度也解决了因多次破碎造成石粉偏高的情况,有利于系统的稳定控制。
4.3 降低物料分离程度
(1)通过精确控制成品砂含水率,增强物料颗粒间吸附力,控制自然堆料落差高度,解决系统堆料过程分离现象。
(2)采用粗细砂搭配供料,皮带运输装车的方式,解决外侧粗颗粒多,细颗粒少,内侧粗颗粒较少,细颗粒较多现象,从而保证成品砂供料的均匀性,有利于各项指标稳定控制。
5 质量管理
5.1 明确组织机构
采用先进的质量管理组织,实施先进的管理工具,实行以项目经理为第一责任人,确立决策、管理、作业三级管理体系,成立工程质量管理领导小组,设置生产调度部、质量管理部具体负责系统运行和骨料质量控制,其中质量管理部还设试验室负责骨料取样检测工作,由技术人员和技术工人组成各专业施工运行车间作业层,具体负责实施各分项目的施工运行管理任务。通过组织管理,实行岗位责任制和生产责任制,建立有效的工程质量管理体系,积极、广泛开展质量管理工作。
5.2 建立有效管理机制
(1)严格按照系统工艺流程、设备生产技术参数、设备开机组合、降尘加水量规范系统生产,任何人未经现场调度人员与质量管理人员许可,不得更改工艺及设备组合。
(2)做好设备保养工作,发现机械设备故障及时进行抢修与更换,保证设备满足系统工作要求。
(3)系统运行设备必须空载预热,带料生产试验人员及时取样检测,检测结果满足要求才能允许生产,过程中运行人员及质控人员要做好现场巡控工作,发现问题及时上报进行处理。
(4)建立突发事情处理机制,一旦抽查发现不合格品,及时通知各生产车间停止生产,安排技术人员对系统生产工艺,设备组合,设备附件等因素进行全面分析、检查,发现问题后处理。同时将成品堆场堆存的部分不合格产品进行处理,再次对生产的成品砂抽检,当产品满足技术要求后,系统可正常生产,否则将继续调整。
(5)通过试验监控原状砂情况,进行选粉机的调整,选择合适的联动组合进行石粉的剔除,有效控制成品砂石粉含量满足技术要求。
6 成 果
截止2012年10月,三滩砂石系统成品砂细度模数基本控制在2.20~3.0以内,单月波动范围≤0.4,上下两月平均值波动范围≤0.1;石粉含量控制在14%~20%。合格率达到90%以上,且稳定性很高,达到锦屏一级大坝优质骨料标准要求。
7 结 语
目前人工砂石骨料采用干法生产的应用越来越多,随着水电事业的深入开发,条件较好的料源已经稀少,料源的先天不足已成为目前技术攻关解决的主要研究方向,并有着十分广阔的发展空间。成功控制系统砂石骨料质量,解决产品质量波动问题,对广泛、多样性的料源取材有重大意义,减少工程投资,有助于解决今后类似砂石系统的技术难题,为大理岩砂用于大坝混凝土积累了经验。
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