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炼钢连铸机扇形段辊子漏水问题的解决(2)

发布时间:2013-11-29   |  所属分类:建筑设计:论文发表  |  浏览:  |  加入收藏

  其实定位螺钉折断是主轴窜动的主要原因,那么为什么定位螺钉会折断呢?经过技术人员分析有两种原因:

  1、定位螺钉的定位效果很差,从图5可以看出,只是在主轴上开个小孔,定位螺钉前端的一小部分伸进固定(伸进长度1.5mm、伸进螺钉直径2mm),强度太低,只要辊身稍微加力就会折断,进而固定轴套退扣,最终导致主轴窜动。(主要原因)

  2、钢坯在辊身上行走时会带动辊子转动,而辊子转动的方向与固定轴套内扣的方向正好相反,这样在辊子转动过程中,固定轴套受到来自辊身较大力矩的作用,加之定位螺钉强度很低,进而定位螺钉折断,主轴发生窜动。(次要原因)

  四、辊身内部结构的改造

  现在发现问题了,但是怎么解决问题呢?经过相关人员的多方努力,终于找到了合适的方法:把原来的定位螺钉换成M6X10的埋头螺栓,并将主轴上的孔加深加粗以配合M6X10的埋头螺栓,以增加强度。将轴套的高度去掉3mm,由原来的φ120X57mm变成现在的φ120X54mm,使其紧贴在主轴的端面上。请看下图比较

  

  图7原来辊子内部结构

  

  图8改造后辊子内部结构

  五、结论

  从图6与图7上可以明显看出改造的地方,实际应用起来效果也很好,

  使用辊子改造后的扇形段基本可以达到6—8个月的使用周期。漏水基本得到了控制,改造后的辊子也有可能出现漏水,但是只要更换旋转接头就可以有效的控制,利用正常的停浇间隙就可以处理完毕。不再需要更换扇形段,节省了时间—就是提高了产量—提高了效益、节省了人力—就是降低了成本—还是提高了效益。目前正逐步对所有扇形段的辊子进行改造。相信改造后的扇形段将会变的更加实用。

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