小型火电厂高温过热器爆管的原因分析与防治(2)
合理控制烟温和烟气流速,合理降低煤质灰分,有效控制煤粉力度,尽可能避免高温过热器管频繁的热胀冷缩。积极控制入库原煤的力度、灰分及含硫量,对原煤进锅炉钱破碎环节的设备进行改进,在原料煤进入环锤破碎机前增加筛网过滤,使通过筛网的颗粒的原煤直接进锅炉煤仓,而粗颗粒则再经过环锤破碎机破碎后才可以进入煤仓。对投运时间进行合理控制,降低减温水调节阀的故障率,保证生产的正常运行。在生产运行中,要注意提高锅炉水质与蒸汽品质,避免管内水垢出现。在压力、温度较低时将可能存在的积水烘干,减少管内水垢存在的可能性。
加强对操作人员的业务培训,提高操作人员的操作技能,减少人为因素的影响,有效避免锅炉频繁压火、扬火,减少管道热胀冷缩的次数。加强安全生产运行管理,提高操作人员的综合素质,降低超温、超压发生的概率,尽可能避免超温、超压现象发生,有效保障发电厂的正常运行。
准确得按图施工,穿墙密封盒必须严格按图施工,在耐火层内布置直径6毫米钢筋,钢筋之间的距离为150mm×150mm。在穿墙管及钢筋上涂上耐火浇注料,其余的则采用耐温盐毡棉。按图施工,是保证安全生产的必要条件之一。只有严格准确按照设计施工,才能对整个系统设计有明确的把握,才能在发生事件后准确找到发生的源头。
及时弥补结构设计上的缺陷,拆除密封盒,用砂轮切割机把穿墙管过度段全部割除,使过渡管与密封盒膨胀系数相同,把密封盒内的焊缝移到密封盒外,这样方便定期检查,缩短检修周期,保障正常的生产运行。
在高温过热器前后增设炉膛烟温测点,减少偏烧,进而较好控制减温水量变化大的问题。正确使用一、二级减温水的技术措施,避免二级喷水流量过大而一级减温水流量过小,致使发生超温现象,从而保护好末级过热器。
对锅炉放水的压力和温度进行优化,有效避免锅炉强制冷却。降低过热器U形管内积水高度,加强控制锅炉过热器水压试验后机组起动的燃烧,尽可能减少水塞给过热器带来的危害。测试和调整锅炉燃烧与烟温分布,避免局部超温,加强过热器管的运行监督,有效减少超温运行的次数及时间,进而从根本上减少爆管发生。
三、结语
小型火电厂高温过热器爆管的原因众多,必须及时有效的进行处理,综合分析出现的各种情况,针对具体问题,采取最有效的方式,减少爆管现象的发生。对管材及焊缝、运行状况、操作人员技能、施工情况、结构设计等方面,小型火电厂要高度重视,并从这些方面寻找积极有效的进行防治。通过加强对操作人员的管理,进一步保证小型火电厂进行安全生产,促进电力事业的不断发展。
参考文献
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