炼钢连铸系统结晶器铜板锥度误差大问题研究(2)
铜板位移量0.171.51
注:铜板位移量在去掉压机后均可恢复到原数据(最大相差0.05mm)
分析:由以上数据可以明显发现,铜板在机械范围内只移动了0.05mm,完全符合0.3mm的误差范围。
通过对机械连接部位的检查及铜板的位移量测试,可以明显发现误差基本符合0.3mm的要求,基本上排除机械方面的原因。
对液压方面的排查主要就是对调宽的四个液压缸进行检测,检查液压缸是否有内泄,将液压缸送到机械厂进行正规的压力测试,检测结果基本符合误差要求。
接下来就是对电气方面进行检查,检查过程中发现当更换位移传感器(实现铜板调宽的中间介质)以后,再次测量,数据符合0.3mm范围,并且将传感器厂家联系到现场共同测试,测试数据见表3:
表3传感器检测数据
旧传感器
标定位置1900mm开始(锥度设定值6mm)
宽度1900mm1260mm1160mm1500mm
标定值6.375.365.335.62
新换传感器
标定位置1900mm开始(锥度设定值6mm)
宽度1900mm1260mm1160mm1500mm
标定值6.086.155.896.26
分析:以上数据可以明显说明,换了新的传感器后,数据符合0.3mm的误差要求。
并且在后来检修结晶器完毕后,离线检测铜板锥度,结果发现了7次锥度值变化大的现象,更换新的传感器后再次检测,数据基本符合误差要求(所以怀疑位移传感器线性、安装方面存在问题)。
研究还发现,在生产过程中换中包时,结晶器锥度也发生变化的现象,例2007年6月15日,1#机2#结晶器换包起步后左侧底部驱动报警,锥度显示值(8.55)与设定值(11.3)出现重大偏差,拉矫系统报警,打包停止浇注。
分析:观察铸坯,左侧窄面铸坯接痕有凸起,在起步20秒后,有接痕的铸坯向外侧挤压窄面铜板,所以造成锥度变化,从计算机的历史纪录来看,系统对铜板锥度有调整迹象,但是由于铸坯接痕突起原因,铜板无法调回正确位置,致使拉矫系统报警。说明换中包后,生产工的操作对结晶器铜板的锥度变化也有一定的影响。
4、结论
现在对可能引起锥度问题的各个方面都给予改进:
1)振动台水平度测量;
2)每周对锥度仪(手动锥度测试仪器)进行校验,保证测试设备本身的准确性;
3)检修完毕后,对结晶器铜板进行锥度测试,每台结晶器大约测试20次(发现问题及时更换);
4)上线前保持铜板锥度为正值(即上开口大,下开口小);
5)对与铜板相关的连接进行紧固、润滑;
6)要求换中包时生产工的操作尽量符合规范要求;
7)定时更换位移传感器;
8)定时检测液压缸是否有内泄。
9)在浇铸平台上传感器控制箱周围电焊机作业时,一定要把二次线地线接到施焊点。(电焊机的电流可能损坏电器元件);
现在对结晶器铜板锥度问题,相关原因基本上已经了解,并加以控制,即使出现锥度问题,也能够很快找到原因,加以解决。从而保证了连铸作业区的正常生产,提高了产量,增加了效益。
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