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内燃机车空压机电气控制系统案例

发布时间:2021-02-07   |  所属分类:电力:论文发表  |  浏览:  |  加入收藏

  本文针对HXN5型内燃机车GD空压机电气控制系统进行简介,并结合案例对电气控制系统故障排查进行简单介绍。

内燃机车空压机电气控制系统案例

  关键词:内燃机车;空压机;电气控制系统

  1问题提出

  空压机的正常工作需要电气控制系统和空气管路系统的共同配合。一般情况下,电气控制系统由电工负责管理维护,而空气系统由管道工负责管理维护,一旦在机车调试或运用过程中出现故障,单一的工种无法迅速对故障进行排查及处理。因此,本文将对电气控制系统和空压机工作的简单进行融合性介绍,便于理论知识的理解,更有效的进行故障处理。

  2空压机电气控制系统简介

  GD空压机电机采用接触器控制驱动方式,三个一组的接触器控制每台空压机的运行。电机按其磁极(或绕组)接受交流功率的不同,分为四级运行模式和二级运行模式。

  2.1控制电路设备

  空压机驱动电路由AA电动机供电绕组、第一空压机3个接触器、第二空压机3个接触器、空压机电机(CDM1、CDM2)、微机CIO、智能显示器DS3、总风缸压力传感器MR1和总风缸冗余压力传感器MRR组成。

  2.2空压机自带控制检测与机组接口

  ①传感器类:出口温度传感器、出口压力传感器、压缩机电机传感器,用于检测空压机相应位置的温度、压力,信息反馈CIO进行数据对比后进行后续相关操作。②阀类。1)旁通阀:该阀为外部气源导向,当旁通阀得电时,允许压缩机的排气口和进气口相贯通,同时,切断油停止阀的气源,使油停止阀不动作,从而阻止油气桶气源流向该压缩机。2)卸荷阀:风泵泵头压力超过设定值后,卸荷阀工作释放泵头压力,防止空压机超压工作。3)加热控制电磁阀:加热模式时,微机控制电磁阀线圈得电,使压缩机压缩空气始终处于一个闭路系统模式中运行,排放的压缩空气不停的加热油来提高温度;取消加热模式时,电磁阀断电,恢复正常工作模式。

  2.3工作原理

  1号空压机(以下简称MR1)为主控,2号空压机(以下简称MR2)为次控,但控制系统会自动的转换主次控关系,以均等利用每个空压机。2.3.1空压机运行逻辑根据不同的用风需求,GD空压机分为四级运行模式(图1)和二级运行模式(图2)2.3.2电气系统控制逻辑空压机四级运行由CDC11控制,空压机转速=3倍柴油机转速;空压机二级运行由CDC12、CDC13控制,空压机转速=6倍柴油机转速。空压机转速与柴油机转速对应关系见表1。空压机电机CDM1四级运行电气逻辑控制见图3、二级运行电气逻辑控制见图4。压缩机在柴油机转速580r/min以上时,只有四级模式运行,因为二级模式已经超过了压缩机的额定转速。

  2.4控制逻辑(检测)

  ①机车系统上电后,系统检测压缩机出口温度显示与环境温度接近,如显示-17℃或120℃表明系统接受的是温度传感器断路或短路信号,系统会限制该机组运行。②MR1和MRR压力传感器显示10kPa以下、0或者无穷大即为故障信息。③压缩机出口压力传感器显示绝对大气压力值(100kPa)、0或者无穷大即为故障信息,系统将限制该机组运行。④压缩机出口压力传感器显示200kPa系统认为机组可能带载起动,会有故障记录产生,系统将限制该机组二级运行。⑤空压机六组接触器、机组上的旁通阀、加热电磁阀均可在系统自检界面进行自测试,若有故障均进行记录。⑥在任何模式下,空压机温度达到120℃时,该机组会被系统限制运行,并产生故障记录。⑦空压机四级转二级运行时,如果不能在5秒内使机头出口压力降至大气压力,系统监测认为旁通阀存在卡滞现象。

  3案例分析

  3.1案例描述

  某段运行途中列车调速后缓解,因空压机故障,处理无效无法运行。微机故障记录空压机A-CDC11保持打开;检查各部件后发现空压机B卸荷阀故障;检查接线发现89LCP2导线接CDC13的K点,实际接在了M点上;CDW这根线接CDC13的H点,实际接在了K点上。

  3.2原因分析

  根据上述案例描述,故障的具体分析过程如下:①微机故障记录“空压机A-CDC11保持打开”。初步怀疑接触器CDC11故障、微机故障未能输出负端信号。因此,更换接触器CDC11、进一步观察CIO状态。②空压机B卸荷阀故障。属于配件质量问题,更换空压机B卸荷阀,观察空压机B状态。③89LCP2、CDW接线错误,具体分析如下:1)89LCP2接线错误:根据电气原理图可知89LCP2线应接CDC13的K点,实际接在了M点后,导致CDC11的常闭触点(K、J)被导线替代,未接入电路,从四级运行电气逻辑图(图3)可看出,该错误操作导致二级运行反联锁保护失效,但是不影响原有电机四级运行状态。根据二级运行电气逻辑图(图4)可以看出,CDC11的常闭触点(K、J)被导线替代后,CDC13线圈正端持续带电,不影响四级运行状态起动。2)CDW接线错误:按原设计,CDW导线属于空压机加热电路(目前不参与空压机实际运行),错接至CDC13常闭触点K,由于89LCP2接线错误导致该线实际处于悬空状态,对空压机运行未造成任何影响。建议处理方案:重新按设计图纸进行接线。

  3.3故障处理措施及效果

  综合上述各分析后先更换空压机接触器和卸荷阀、修正错误接线,试验后故障重现,更换CIO,故障消除,机车恢复正常状态。

  4结论

  通过空压机运行逻辑、电气控制逻辑的介绍,更直观的帮助人们掌握空压机运行相关知识,结合案例分析,指导人们运用逻辑图快速判断出故障点并制定高效可行的处理方法,提高工作效率。

  参考文献:

  [1]郭瑾.内燃机车电气控制系统的研究及改进设计[J].机械管理开发,2018,33(12):232-234.

  [2]张泽森,孙玉娟,张枝芝,韩乐,任杨斌.内燃机电力系统在电气工程自动化控制中的应用[J].内燃机与配件,2017(20):46-47.

  作者:金旦丽 高丽娜

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